一.對外部工藝流程系統和司泵操作規程進行了檢查。
1.對從儲罐到泵的入口管線和泵的出口到裝火車管線進行了認真細致地檢查,通過工藝流程檢查和確認,確定我們的工藝流程沒有錯誤,排除了工藝系統的原因。
2.對泵入口前面的過濾器進行了檢查,并沒有發現任何雜質,因此排除了入口堵塞的可能。
3.對磁力泵進行了充分灌泵和徹底排空,否定了泵內存在空氣的判斷。
4.當時付料儲罐的液位8.6米,不存在低液位付料。罐區付料作業、裝火車裝車作業的工藝人員嚴格按照操作規程操作,不存在違章作業。罐區司泵員操作時嚴格執行操作規程,而且廠家技術人員也在現場,不存在誤操作。在排除了工藝流程系統和操作因素的原因以后,我們又對磁力泵的自身結構設計進行了認真細致地分析。
二.防止防無軸封磁力泵的自潤滑冷卻條件,防止摩擦副液膜不發生汽化導致干摩擦是解決磁力泵內磁轉子退磁的關鍵。同時考慮到所輸送的介質有易揮發、汽化的性質,可以根據能量守恒的原理,通過降低介質的速度能,提高靜壓能來提高介質的汽化溫度,這樣可以對介質因溫度升高而汽化加以有效預防。
2.提出將無軸封磁力泵軸和葉輪同時進行改造的方案,將有望能夠徹底解決磁力泵內磁轉子退磁的問題。具體改造措施如下:將磁力泵軸由半空心改為全空心并且將回流孔鉆透改為通孔,以增加介質的冷卻潤滑過流量。化工磁力泵安裝時使一對滑動軸承的螺旋槽(螺旋槽幫助介質沖洗和潤滑轉軸,螺旋槽的旋向要特別關注)的旋向相吻合,使冷卻介質流動更加流暢,外磁轉子高速旋轉感應渦電流產生的熱量能及時帶走,改善滑動軸承與泵軸和推力環的冷卻潤滑效果,使摩擦副之間維持一層液膜,實現液體摩擦。
3.將葉輪進行切割。在保證效率基本不變的情況下將葉輪切割,一方面可以通過降低液體的速度能,提高靜壓能來提高介質的汽化溫度;另一方面也可以減少外部能量的傳入,以免介質溫度提高而汽化。同時還擴大了化工磁力泵的操作范圍,減少了工藝波動對泵的影響。
4.安裝磁力泵保護系統,當磁力傳動器的從動部件在過載情況下運行或內磁轉子因抱軸卡住時,磁力傳動器的主、從動部件會自動滑脫保護機泵。